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        印刷過程中印跡發虛故障解析與排除

        2009
        10-14

        11:48:43

        分享:
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            筆者曾遇到一例印跡發虛故障,故障原因比較特殊,不易發現,解決起來費時費工,但具有一定的代表性。

            使用的設備是江蘇昌升集團生產的YPSIAICC型B-B式雙面膠印機,印跡發虛故障出現在反版上。據操作工反映,該設備使用兩年來,反版印跡一直不如正版,且滾筒之間的壓力較大時(達到13~14mm)才能正常工作。更換橡皮布后稍微好一點兒,但使用一段時間后,

            印跡又發虛,只好在反版滾筒上增加一張墊紙。且一般不到一個月反版橡皮布就報廢,橡皮布消耗嚴重。拆下來的橡皮布表面有龜紋狀裂痕,明顯是壓力過大所致。

            故障排除過程

            1.按墨輥排列圖重新安裝、調試墨輥,更換有問題的墨輥以及傳動惰齒輪,在合壓狀態下檢查墨輥、水輥、印版,接觸良好,即印版上墨、上水均正常。

            2.懷疑是呢布平整度差,影響印跡轉印,于是把反版的橡皮滾筒襯墊由軟包襯改成硬包襯,即由原來的2張100g/m2膠版紙加呢布,改為11張100g/m2膠版紙,包襯總厚度為3.07mm。檢查滾筒之間的壓力(用壓杠表示):

            P版-B橡為12mm,B橡-B橡為15mm

            在此重壓之下試印,反版印跡仍不實。

            3.更換新橡皮布后,印跡仍發虛。

            4.懷疑軸套有問題,打開護罩,合壓狀態下,手感軸套正常。

            5.經過分析認為,B橡-B橡之間的壓力高達15~16mm,顯然壓力過大,使得橡皮布的彈性滯后、減弱,即瞬間壓縮形變性能降低,使得印版→橡皮布→紙張沒有可靠接觸,造成轉印效果較差。減少包襯,即減輕壓力試印,印跡還是發虛。

            6.停機觀察,印版上墨充足,橡皮布上的剩余墨層也很厚實,用白紙以手摁壓橡皮布上的印跡,白紙上的印跡很清晰,看來問題出在轉印壓力上。該設備在標準包襯下滾筒之間壓力過大,說明滾筒中心距小,合壓后齒輪嚙合過緊,影響了壓力。于是調短反版壓力桿,增大滾筒中心距,用壓杠的方法把滾筒兩邊調整一致,正版壓力也重調。反版壓力P版-B橡為8mm,B橡-B橡為10mm,正版壓力P版-B橡為9mm。開機試印,反版印跡果然變得清晰,墨層厚實,同正版效果一樣。

            故障分析

            該故障的直接原因是壓力桿調得偏長,合壓后齒輪嚙合過緊。滾筒靠齒輪強制傳動,一方面滾筒之間的壓力被齒輪承擔了,另一方面由于齒輪加工精度和齒輪表面臟污的影響,齒輪嚙合時作用力過大,會使滾筒壓力不穩定,影響印跡的正常轉印,造成印跡發虛故障。由于壓力較大時,轉印一段時間,橡皮布的彈性就會降低,只得增加墊紙,如此惡性循環,使橡皮布提前報廢。
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